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基于电化学氧化法处理燃煤电厂高盐氨氮废水的分析 ​
双击自动滚屏 发布者:admin 时间:2023-8-22 14:52:10 阅读:181次 【字体:

基于电化学氧化法处理燃煤电厂高盐氨氮废水的分析



王德鑫,金光,王健(华电电力科学研究院有限公司,辽宁 沈阳 110000)

1 实验部分

1.1 试剂与设备、仪器

盐酸,质量分数31.00%,工业品;氯化铵、硫酸钠、氯化钠,优级纯[1]。在线氯表;在线pH计;在线电导率仪;在线氨氮仪;废水升压泵;整流柜;停留水箱1.00 m3;混合水箱5.00 m3;电解装置[2]。

1.2 实验装置

组成该实验装置的有电器控制、酸洗、水源系统以及电解装置[3]。电解所采取的电流是380 V/50 Hz交流电经过整流转变的直流电,并对输出规定量进行控制[4]。该工艺流程如图1所示。

图1 电解工艺流程

实验中,在混合水箱内把氨氮废水充分的进行混合,经过滤器进入电解装置进行电解,出水进入停留水箱,其会对产生的氢气进行排放。在次氯酸钠发生器前后进行进出水取样设置,并对由酸洗箱和酸洗泵组成的电极酸洗装置进行设置。

1.3 实验废水

水样A和J为脱硫废水和精处理再生废水一比一收集得到的,B~I水样为精处理再生废水收集得到的,实验废水样品如表1所示。

表1 废水样品

1.4 分析方法

水样中各指标含量在取样后考虑会方法是变化,所以,为了对各指标结果匹配性进行保证,可在线读取实验数据,并在开始实验前对比手测和在线表计,发现在5.00%以内的误差,结束电解后,重新标记表计[5]。

手工分析方法:对游离氯含量采取邻联甲苯胺比色法;对总余氯含量采取N,N-二乙基对苯二胺分光光度法;Cl-含量采取硝酸银滴定法;COD采取重铬酸钾法;NH3-N含量采取水杨酸-次氯酸盐分光光度法。

2 结果与分析

2.1 电流密度对NH3-N降解影响

控制进水流量为1.50 m3/h左右,停留时间控制为1.20 min,改变装置电流,对于水样A在电流密度不同的条件下进行电解,保持初始NH3-N浓度为不变的废水,以1.20 min停留时间通过电解装置,降解的NH3-N浓度会随着电流密度的增加而增大,两者为R2=0.97的线性关系[6]。

2.2 停留时间与NH3-N降解的关系

对水样A在不同电流密度下电解,在电解装置中,通过对进水流量调节,来控制水样A分别为1.00~2.00 min的停留时间,NH3-N随电流密度在不同停留时间下的变化为,在相同电流密度下,NH3-N废水通过电解装置其降解率受到停留时间的影响较大[7]。当电流密度不变下,出水温度为25 ℃,NH3-N浓度为121.00 mg/L时,在电解装置内NH3-N降解率随着废水停留时间越长而越高。

2.3 Cl-含量对NH3-N降解的影响

对水样B、C、D在不同电流密度下电解,在电解装置中,对上述水样通过调节进水流量来控制停留时间为1.00 min。在恒定电流密度下,一定NH3-N含量的废水通过电解装置,Cl-含量能够显著的影响NH3-N降解的效果。当NH3-N浓度为120.00 mg/L、出水温度为25 ℃时,在电解装置内NH3-N降解率随着废水初始Cl-含量越高而越大。

2.4 TDS对NH3-N降解的影响

对水样B、E、F在不同电流密度下电解,在电解装置中,对上述水样通过调节进水流量来控制停留时间为1.00 min。NH3-N降解能力在相同电流密度、不同TDS下基本一样;而NH3-N降解速率因为我停留时间是相同的,所以也基本上保持一致;除此之外,电解可调电流会随着TDS的提升,其上限也会有着明显的提高。

2.5 水温对NH3-N降解的影响

将直热式电加热器放置在混合水箱内对水样B进行加热并搅拌,使水样B以恒定电流密度与停留时间通过电解装置[8]。NH3-N降解率在电流密度不变,相同停留时间水样经电解装置时,随着水温上述而下降,NH3-N降解率在接近36 ℃时迅速下降,当为38 ℃时NH3-N降解率低于10.00%,这是因为电解产生的游离氯加速分解[9]。

2.6 反应机理

在电解中水样G与H游离氯与总余氯含量如表2所示。

表2 游离氯与总余氯的含量

通过表2能够看出,在电解初始水样当中,电流密度发生改变,总余氯质量浓度随之发生变化,都是由大概1.00 g/L左右上升到1.50 g/L左右。由此能够说明,在水样反应初期,因为存在NH3-N所以会消耗电解产生的氯。当水样中的NH3-N去除后,总余氯含量继续电解会出现上升的情况,其浓度会提高到2.50 g/L以上。这种情况主要是因为水中还原剂比较缺乏,不能消耗余氯。

在对NH3-N电解去除中,总余氯质量浓度以及游离氯质量浓度在不同的电流密度下,均为20%左右。总余氯质量浓度和游离氯质量浓度在NH3-N去除之后继续电解可提高到70%以上。这与水中存在Cl-下,NH3-N生成氯胺和氮气的途径是相符的。由此NH3-N电化学氧化反应非常接近折点加氯除氮反应。Cl-先生成游离氯,之后再和NH3-N进行反应氧化成NO2-N、NO3-N、N2以及其他产物。

2.7 电极清洗对NH3-N降解的影响

对水样J在不同电流密度下进行电解,停留时间为1.20 min,电解装置电极使用4.00%的盐酸溶液循环进行20 min清洗,之后对水样进行电解[10]。NH3-N浓度在停留时间相同下随着电流密度增加而降低,清洗电极后,变化更加明显,由此表明极板表面结垢及污染会对电极活性进行降低,从而对NH3-N降解造成影响。对NH3-N废水在相同电流密度下电解,电解平均能耗极板清洗后要比清洗前低,大概能够降低10.31%。

2.8 电解对NH3-N以外污染物的影响

对水样J在300 A/m2的电流密度下进行电解,停留时间控制在1.20 min,等到出水温度稳定之后,立即把废水电解前后的水样送检分析水质。结果表明,总镉在废水电解之后会出现降低,而其他的各个重金属总量基本上没有任何变化,由此也能够表明电解不能降低重金属;镁、钙等阳离子出现小幅度的提升,大概在5%左右,而出现这种情况可能是电解中,废水中的酸度会因为游离氯而大幅度的提高,将废水中含有金属的沉淀物等进行溶解所致;硫酸盐的含量有着比较大的提升,这可能是在酸性条件下硫化物被氧化而生成硫酸盐所致。另外,废水中大的COD在电解之后,相比电解前有着非常明显的下降,其降解率达到了91.23%,这表明对于废水通过电解不但能够去除NH3-N,还能对废水中的COD进行有效降解。

3 结语

研究表明,燃煤电厂高盐NH3-N废水中的COD和NH3-N能够电解降低,但重金属不能降解;电极表明清洁度、初始Cl-含量、停留时间以及电流密度越高,NH3-N降解效果就越好;NH3-N降解效率在水温高于36 ℃时下降比较快。通过实验可以看出,在NH3-N废水处理中,应用电化学工艺能够对脱硫废水COD高的问题解决。


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